一般来说,能量消耗会占泵的生命周期成本约30%,维修费用更是高达40%。如果使用超过20年,能耗和维修费用将超过10倍的初始购买费用,而这部分成本可以通过效率的提高来显著的降低。 水泵系统性能受影响因素:
①泵和其系统组成部分的各自效率;
②整个系统的设计;
③泵送控制的效果;
④驱动部分的效率;
⑤适当的维修周期。 工厂的系统评估有助于确定和量化改进泵送系统效率的最佳方案。 最具潜力的提高效率的系统改进方案如下:
1、通过更换和产品升级来提高电机效率
2、最佳匹配各部件选型和负载需求
3、通过改进工艺和系统设计降低电机的负载
4、用泵的转速调整替代节流控制阀或回流装置 当进行泵系统评估时,以下特征说明该系统效率提升存在潜能:
①节流阀。
②常开的回流管线。
③多泵并行系统中所有的泵一直在运行。
④在间歇工艺中不变的泵操作。
⑤汽蚀噪音的存在。
汽前泵非驱动端轴承温度高原因及处理
1、汽前泵非驱动端轴承温度高 故障现象:汽前泵在移交生产后非驱动端轴承温度超过60℃,后在轴承室外接临时胶管用冷却水降温。温度可降到55℃以下。
原因分析: 1)、轴承损坏。 2)、轴承室内有杂质。
3)、轴承润滑油油脂不符。处理方法: 1)、更换非驱动端轴承。 2)、清理轴承室。
3)、将原轴承室32#透平油更换为美孚624合成油。 处理后的效果:汽泵后的非驱动端轴承温度正常,最大温度不超过55℃。
防范措施:作好汽前泵点检工作,确保汽前泵油位在正常油位,严禁轴承室内进入杂质。提高检修质量,检修安装轴承时应安装到位。
2、汽前泵非驱动端轴承烧毁 故障现象:汽前泵非驱动端轴承温度瞬间升到70,然后温度攀升到90℃后紧急将泵停运。后将泵轴承室打开后,发现轴承烧毁。 原因分析:在泵停运后检查油杯还有半油杯油,但将油杯拿起后发现油顺加油孔流入轴承室内,说明油杯内的油位为假油位,主要原因为油杯排气孔堵塞,轴承室缺油后油无法流入轴承室内造成轴承烧毁。
处理方法:将轴承室拆下后,由于轴承与轴已粘结在一起无法取下,先用割把将粘结在一起的部分割掉,在割的过程中轻微伤及到轴,由于轴承与轴颈的公差配合要求非常高,割完后轴颈上的残留部分现场无法打磨(在以后的检修过程中这种方法不可取)。后又将整轴拿到加工厂将残留部分车掉,伤及的部分进行补焊打磨。重新测量轴颈直径和轴弯与设计相符。
处理后的效果:泵启动后振动值在规定范围,轴承室没有超温现象。 防范措施:在日常维护过程中随时注意轴承室油位,油位一低应立即补油,并检查油杯排空孔是否堵塞。如发生轴承室温度升高应先检查轴承室内是否有油,然后再作其它措施。
QBY型气动隔膜泵的7大特色
QBY型气动隔膜泵的概念QBY型气动隔膜泵是良益泵业开发的第一代气动隔膜泵,是借鉴国外优秀泵型,消化、吸收并且创新而来的具有完全自主知识产权的产品。也是目前市场应用最广泛的一类气动隔膜泵。采用洁净的压缩空气作为动力源,既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,集成了自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。
QBY型气动隔膜泵的7大特色介绍1、体积小、重量轻,便于移动。
2、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节,流量随背压(出口负载)的变化而自动调整,适合于中高粘度介质的抽送;而离心泵是以类水介质为设计基准,如果用于粘度稍高的介质,则需配套减速机或变频调速器,成本就大大提高了。
3、无需用电,接地后不产生任何火花,在易燃易爆的环境中使用安全可靠且成本低;4、可输送较粘稠的介质(粘度10000cps),可浸没在介质中工作。
5、泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。
6、没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。
7、在工况恶劣的地方,如建筑工地、工况企业的废水排放,由于污水的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对于电泵就形成负载过高的情况,电机易发热损坏,气动隔膜泵可通过颗粒并且流量自动可调,管路阻塞时自动停止直至通畅。